现在铸铝合金框架的应用越来越多,加工后易变形、尺寸不稳定的问题也得到重视。而导致这一问题的出现就是因为铸铝合金存在残余应力,引起工件变形,进而造成铸铝合金的框架尺寸不稳定,因此我们要解决这个难题。生产厂家找南京聚航,希望我们能够消除铸铝合金框架的残余应力。通过谈论商量后,我们决定采用振动时效工艺消除铸铝合金框架的残余应力。采用JH-258A定量式三维振动时效设备对铸铝合金框架实施振动时效,该设备由控制器、激振器、橡胶垫等组合而成。
工艺参数选择
激振频率的选择
根据振动时效原理,一般选择在工件固有频率附近激振较好,采用幅频特性曲线上的亚共振区的频率激振工件。根据理论计算及实验验证,可将共振峰值的4/5处对应的频率作为激振频率,这样可避免在工件固有频率上共振,出现振动不稳定。
在本工艺过程中,使用设备本身先进的三维时效功能,得到框架产品的多阶谐振频率。在确定装卡数量一致的前提下,扫描得到的固有频率在7200*7700rpm
激振时间的选择
振动时效效果与振动时间有关,构件在一定激振力和激振频率作用下,在*初的一段振动时间内,内部应力变化较明显,其后内部的应力状态趋于稳定。研究表明,振动处理的前5min残余应力变化*快,15min以后基本处理稳定。在铝合金的振动时效过程中,根据经验判断,一般振动时效时间为30min。
工件的支撑
工件支撑位置的装夹位置都是依据工件的振型来确定的。总的原则是,橡胶垫应放在工件振型的节线处;激振器应放在工件振型的振幅处,用专用卡具与工件刚性地卡在一起;加速度计应放在远离激振器的另一个振幅处。
振动时效后加工情况对比结果
随机选3件未经振动时效的框架与经振动时效后的3件框架产品一起,经过精加工各尺寸后,分别测量尺寸公差、各项形位公差,将结果与以往没有经过任何变形控制措施产品的尺寸数据进行对比。
对比结果显示,经过振动时效的产品,精加工后各项尺寸公差得到确定,未出现尺寸超差现象;且各项尺寸公差相对稳定,尺寸跳动范围较小,较为稳定。
振动时效效果
在同一加工批次中选取几件框架产品进行振动时效设备,根据振动a-n曲线和a-t曲线评定,从曲线上可以判定:针对框架产品的振动时效试验达到了时效效果,框架产品的残余应力得到消除。
总结
采用振动时效设备消除铸铝合金框架残余应力得到了明显的效果,有效降低了产品的变形量,使产品的各项尺寸公差得到了确定,从而很好的确定产品的质量。