某发电厂蒸汽管道运行数年后,由于高温引起的安装应力使管道支吊架松弛,管道结构发生变形,导致非计划性停机检修,影响电网经济和安全运行。为找出管道的最大应力及应力分析,对高温压力下的蒸汽管道进行现场应力测试,通过重新合理调整支吊架,大幅降低了管道结构应力并达到延寿的目的,实际验证表明该方法具有良好的降应力效果。
蒸汽管道的结构和测点布置
蒸汽管道材料为10CrMo910,断面为D273*45mm,管系共安装8个支吊架,其中5处安装弹簧吊架(P2、P3、P4、P6、P7),2处为导向支架(P1、P5),1处限位支架P8。管道长期运行后,由于高温高压引起的安装应力和附加弯矩,在垂直28m的管道上有4个吊架产生了塑变,垂直管道整体偏离安装轴线,同时在机组启动、变负荷期,应力交变重复出现,管子频繁地经受弯曲疲劳,并有较明显地振动,管道与高压包的连接处严重变形,产生缝隙发生蒸汽的大量泄露。机组运行时,管道系统受到重力、内压和温度应力的联合作用,为揭示应力与温度变化关系,在机组大修期间,对其长期在高温高压下运行的蒸汽管道的工作应力进行了现场测试,通过电阻应变仪监视起动过程中管道测点部位应变变化情况,利用弹性理论的公式由记录的应变值计算出不同参数时的应力水平。本次测试选择了3个截面9个点。另在Ⅲ截面内侧安装了2个百分表测膨胀位移,用于分析管系的位移和由此产生的管道推力,从而达到全面分析管系受力强度目的,同时,在3个截面各装一对热电偶,随时监测这些截面的实际工作温度。
测试方案和结果分析
测点选择的原则是管系应力最大部位,根据管系的结构、走向、支吊架设置,本次测试选择了3个约束刚度最大的部位安装高温应变片,在吊架调整前测出这些部位原始受力状态,为合理调整应力提供依据。测量以机组冷态为零应力状态,测试分2个阶段进行。第1阶段,吊架调整前从冷态升至额定温度和压力,测出各点的应力后停机回到冷态,根据实测应力调整吊架。进行第2阶段测试,从冷态升至额定温度和压力,再次测试各点的应力。吊架调整前后2次数据进行对比,验证了调整后的关系降应力效果(见表1)。表1中的应力值是一次应力和二次应力之和,包含了设计中无法和没有考虑的因素,弥补了设计、施工和实际运行之间的差异。较完整地反映了管系由启动到额定参数时各个阶段的管系应力值,真实地显示了管系的应力水平,是评定关系安全性评估剩余寿命的主要科学依据。
表1 吊架调整前后各测点应力值
测点 | 方向 | 调整前应力/MPa | 调整后应力/MPa | |||||
194℃/0.15MPa | 295℃/1.25MPa | 408℃/1.86MPa | 498℃/7.38MPa | 533℃/13.5MPa | 室温 | 533℃/13.5MPa | ||
1 | Ε90 | 56.6 | 59.6 | 91.7 | 97.0 | 107.2 | -15.5 | 40.3 |
Ε45 | 57.3 | 64.9 | 85.6 | 99.4 | 103.6 | -14.5 | 45.1 | |
Ε0 | 69.1 | 67.3 | 76.9 | 91.8 | 104.1 | -6.04 | 38.4 | |
2 | Ε90 | 75.5 | 91.1 | 95.0 | 98.6 | 97.9 | -6.91 | 56.2 |
Ε45 | 75.1 | 88.7 | 82.9 | 89.6 | 97.5 | -0.21 | 46.9 | |
Ε0 | 31.5 | 87.8 | 95.3 | 106.1 | 112.9 | -7.34 | 55.7 | |
3 | Ε90 | 83.0 | 94.5 | 98.4 | 96.8 | 101.7 | 3.5 | 78.4 |
Ε45 | 57.7 | 99.1 | 108.3 | 108.8 | 113.7 | -2.47 | 75.4 | |
Ε0 | 31.3 | 66.3 | 76.0 | 79.8 | 90.7 | -0.64 | 72.9 | |
4 | Ε90 | 56.1 | 60.9 | 63.9 | 62.1 | 65.3 | ||
Ε0 | 39.7 | 42.8 | 37.4 | 43.9 | 54.6 | |||
5 | Ε90 | 74.9 | 88.1 | 81.7 | 90.3 | 95.0 | -10.6 | 51.2 |
Ε0 | 75.5 | 71.2 | 82.9 | 85.6 | 88.6 | -18.6 | 37.1 | |
6 | Ε90 | 67.1 | 71.3 | 74.5 | 88.5 | 72.4 | -5.5 | 49.1 |
Ε45 | 66.9 | 69.4 | 98.9 | 93.7 | 68.0 | -4.03 | 43.8 | |
Ε0 | 62.3 | 73.8 | 65.9 | 82.7 | 55.1 | -3.04 | 42.3 | |
7 | Ε90 | 59.8 | 62.3 | 91.1 | 93.4 | 94.7 | 0 | 57.5 |
Ε45 | 70.6 | 88.5 | 95.9 | 88.1 | 74.7 | -1.72 | 55.5 | |
Ε0 | 60.6 | 64.3 | 61.7 | 68.5 | 58.9 | -0.74 | 50.1 | |
8 | Ε90 | 78.0 | 77.8 | 83.7 | 74.4 | 75.3 | -11.0 | 55.1 |
Ε0 | 65.4 | 85.0 | 76.6 | 74.9 | 63.9 | -10.4 | 46.7 | |
9 | Ε90 | 65.6 | 88.4 | 89.1 | 91.7 | 98.7 | 2.76 | 76.5 |
Ε45 | 64.1 | 74.4 | 83.6 | 87.9 | 93.9 | 1.51 | 74.6 | |
Ε0 | 56.5 | 63.2 | 70.5 | 77.4 | 84.0 | 2.7 | 71.6 |
在吊架调整前,在Ⅲ截面主管道90°拐弯处两侧各有一个定向支座,使管道不能沿径向位移,而此管道的轴向位移为14.88mm。可以看出,这里的管道应力不仅受内压载荷外,还受到轴向产生的额外附加力矩的影响。从测点7轴向应力(σε90=94.7MPa)明显大于同一点的环向应力(σε0=58.9MPa)。结果表明,轴向应力最大处在Ⅰ截面测点1(σε90=107.2MPa),主要原因是管道上4个吊架产生了塑变,Ⅱ截面测点3最大轴向应力σε90=101.7MPa,环向应力σε0=90.7MPa;测点6轴向应力σε90=72.4MPa,环向应力σε0=55.1MPa。结果表明,在90°弯道处有附加弯曲力矩对管道产生影响。在Ⅲ截面测点9轴向应力σε90=98.7MPa,环向应力σε0=84.0MPa,表明也有附加弯矩应力。
吊架调整后,Ⅰ截面测点1、2在额定温度和最大气压下,管道轴向和环向应力下降了35%-55%,Ⅱ截面测点3、6的轴向和环向应力下降了20%-30%,Ⅲ截面测点7、9轴向和环向应力下降18%-35%,同时也表明在管道的90°弯道处,调整吊架后,大部分附加弯矩产生的应力被消除,尽可能地减小了安装产生的应力。测点4在维修过程中有损坏,其他测点的应力都有不同程度的下降。
总结
实测数据表明,吊架调整后把管道应力重新分配而较合理,产生了明显地降应力效果,说明该方案有效,结构应力状态是其使用寿命的关键调控因素,通过现场高温应变实测,获得了结构温度对管道应力的影响规律,对高温压力管道延寿研究及进一步的寿命管理具有重要的意义。