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装载机变速箱箱体是铸件结构,其铸件内腔结构复杂,一直以来都是使用热时效工艺消除应力,而采用热时效去应力已经成了提高箱体铸件产能的瓶颈。因此,我们应用振动时效工艺是形势所需。
由于箱体铸件按德国技术标准严格验收,其对尺寸精度要求高,为此,试验分为三个阶段:首批、小批量、批量阶段。
试验设备
设备采用南京聚航科技有限公司的JH-600A1振动时效设备,采用高速变频伺服电机,激振力大、寿命长、时效效果好。
试验总体方案
1. 由于箱体铸件重量为190kg,单件进行振动时效频率很低。因此可将8件铸件固定在大平板上,振动时效设备的激振器和拾振器均安装在大平板上,对大平板和固定在一起的铸件进行时效处理。
2. 为确定适宜的激振力,铸件在平板的装夹点必须避开节线位置,每个铸件保证有两个紧固点。
3. 首批试验2件铸件热时效、4件铸件振动时效,在时效处理后立即安排加工。存放3个月后再进行铸件尺寸检测,对两个时效工艺处理的铸件进行尺寸变化量对比。
4. 小批量和批量试验按照常规试验流程进行。
首次振动时效试验
试验方案
2件铸件热时效与4件铸件振动时效,6件箱体铸件经时效后进行全部加工,加工后全部进行三坐标测量,铸件防锈保存三个月,再进行第二次测量,并对测量的结果进行差统计。
铸件振动时效工艺效果判定
铸件振动时效按照 GB/T25712-2010工艺标准中的5.1.1和5.1.2参数曲线观测法判定是否达到工艺效果。
时效曲线(a-t)曲线上升后变平
时效曲线(a-t)曲线上升后下降然后变平
振后扫频曲线(a-n)曲线振后加速度峰值比振前升高
振后扫频曲线(a-n)曲线振后的共振频率比振前变小
振后扫频曲线(a-n)曲线振后的比振前的带宽变窄
振后扫频曲线(a-n)曲线共振峰有裂变现象发生
出现上述其中一种情况时,即可判定为达到振动时效工艺效果。
JH-600A1振动时效设备在每次试验后均会打印振前与振后扫频曲线。
试验结果
根据参数曲线判定法可以初步判定出,振动时效去应力达到了工艺效果;其次,从方差均值上可看出,振动时效工艺防止铸件变形的能力与热时效相近,热时效后的尺寸变形量在0.003-0.0041mm之间,振动时效后的尺寸变形量0.027-0.0039mm之间,首批试验获得成功。
小批量振动时效试验
试验方案
取29件箱体经振动时效后进行全部加工,加工后全部经三坐标测量,铸件防锈保存至少30天,再进行第二次测量,并对测量的结果进行方差统计。
试验结论
从结果上可看出,小批量箱体铸件振动时效后尺寸变形量在0.001-0.005mm之间,箱体铸件振动时效小批量试验结果表明,铸件经加工并放置一个月后,尺寸方差符合。
批量振动时效试验
取100件箱体经振动时效后进行全部加工,加工后防锈保存三个月,在三个月后检查尺寸记录。
试验的100件经加工后防锈保存三个月后检查尺寸,没有不良记录,铸件可以作为当月的正常供货产品。
经上述实验证明,振动时效可代替热时效,提高了生产效率,节省生产成本,解决了箱体铸件产能瓶颈问题。